本试验选择在某焦化厂一期氨水系统中进行。高位槽中的剂通过定量泵连续加入到氨水中间槽,由于属水溶性产品,其随循环氨水返回焦炉后在冷却上升管煤气后进入氨水分离器。在氨水分离器内,破乳剂与焦油结合,通过破乳、分散及减粘作用,改善焦油与氨水的分离效果,而反应后的剂进入焦油系统。本工业试验使用特种化学品,采用计量泵连续投加于一期氨水中间槽,剂投加浓度控制在100~400ppm。考虑到试验初期管道内部原来积存的焦油剥离可能对焦炉上氨水喷嘴的影响,采用了逐步提高剂浓度的方式,试验起始浓度控制在50~100ppm。工业化试验持续了3个月左右,试验期间重点跟踪了剂添加前后以及不同剂浓度下氨水、焦油质量的差异
*良好的初冷器出口温度,可得到更低温度的焦炉煤气,气体的体积会减小,从而能够降低焦炉煤气在排送过程中的能源消耗。 焦油率?焦油黏度降低,氨水中焦油提出来,煤气中焦油减少,焦渣中焦油减少,焦油脱水剂参考价格,相应提高焦油产量 *焦化废水中的污染物主要来源于焦油的污染。焦化废水的难处理主要由焦油产生的毒性codcr所致。所以控制废焦油的含量是解决焦化废水处理的根本。焦化废水的codcr的分类及降解剖析:焦油破乳剂可降低废水中cod的含量及总cod含量。从而降低微生物处理负荷,并保持更加有活力的微生物数量和微生物的活力提升。 焦油破乳剂厂家焦油氨水分离剂焦油脱水剂厂家更多产品 .显著降低氨水热交换器、洗氨塔和蒸氨塔的沉积和相应的清洗频率 .降低集气管喷淋喷嘴堵塞75%左右,减少相应的喷嘴清洗频度和强度
即便是把氨水里面的焦油全部分离出来,氨水本身的性质依然会对生产工艺和操作成本带来直接的影响。我们认为清洁的氨水依然会造成生产系统的腐蚀和结垢。 氨水导致腐蚀产生的主要原因是因为在氨水中存在氨,H2S, CO2和其他污染物。基本上杜绝腐蚀产生的措施很少。目前采用这些化学技术来增强焦油氨水分离工艺的国家有:加拿大、美国、日本、巴西、智利和欧盟一些国家。尤其是在日本和南美,近年来很多国际性的大钢铁公司的焦化厂都在采用这些技术。 焦油和氨水质量管理的重要性 氨水和焦油是同时产生的,随后他们被同时处理,经过气液分离器之后它们被分开处理。但是因为煤气洗涤操作设计的原因,在很多工序里面他们是结合在一起的。这种有时分开有时结合在一起的特性对整个生产工艺造成了许多问题。 为了既满足环保排放要求又保证焦油氨水分离工艺、焦油回收工艺的要求,焦化厂必须关注氨水和焦油质量的管理。严格正确的氨水焦油质量管理可以在降低操作成本的同时使得经济效益化。